在各行各業(yè),隨著自動化程度越來越高,大部分的工作都已由設(shè)備完成。而在各個設(shè)備之間的轉(zhuǎn)運工作,也都由真空吸盤代替了。而真空吸盤產(chǎn)生真空的源頭是一個叫做真空發(fā)生器的小東西,我們就先來進行一下真空發(fā)生器的小科普。真空發(fā)生器就是利用正壓氣源產(chǎn)生負(fù)壓的真空元器件。壓縮空氣從噴嘴射入文丘里管,抽吸周圍的空氣產(chǎn)生真空。
這就要求要給其提供壓縮空氣才能產(chǎn)生搬運所需的負(fù)壓,而這種正壓—負(fù)壓的轉(zhuǎn)化效率很低,每抽走1體積的空氣,需要消耗1.5-3體積的壓縮空氣(要求真空度越高,需消耗的壓縮空氣也就越多)。此外,由于工作原理的差異,空壓壓縮機本身的能耗就較真空泵要高很多,比如:
氣量:空氣壓縮機20m³/min,真空泵20m³/min。
額定功率:空氣壓縮機110KW,真空泵22KW。
我們以某一客戶現(xiàn)場實際的改造情況給大家更形象的進行節(jié)能數(shù)據(jù)展示。此客戶現(xiàn)場有約300個真空發(fā)生器,現(xiàn)場常開某品牌55KW空壓機3臺,主要供車間的氣動元器件和真空發(fā)生器使用。經(jīng)過前期的溝通交流,客戶認(rèn)可了阿特拉斯·科普柯采用變頻油螺桿GHS進行集中真空供應(yīng)替代現(xiàn)場的真空發(fā)生器方案后,采購了一臺15KW變頻油螺桿GHS900VSD+,將車間的全部真空發(fā)生器進行了替換。
在改造完成后,客戶關(guān)停了1臺空壓機,同時另外兩臺空壓機有一臺負(fù)載率只有約70%。也就是說,采用了一臺15KW的阿特拉斯真空泵,替換了約71KW的空壓機,節(jié)能約79%,投資回報時間僅為1年半不到。
此外,原來使用真空發(fā)生器的車間由于不斷在排放壓縮空氣,車間噪音較大。改造完成后車間噪音下降非常明顯,客戶表示,以后去車間和工人溝通,再也不用喊著說話了。
方案總結(jié),能耗從原來的71KW降至15KW,節(jié)能79%,車間噪音極大的降低,系統(tǒng)真空度更加穩(wěn)定。
怎么樣,這樣的真空系統(tǒng)方案您心動了嘛?我們在方案改造方面已經(jīng)很有經(jīng)驗啦,如果你也想進行這樣的真空系統(tǒng)升級,建議直接聯(lián)系我們吧。
備注:文章轉(zhuǎn)自公眾號“阿特拉斯科普柯真空技術(shù)”